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蓄能器保压系统的故障分析

发布时间:2017-09-01

蓄能器保压系统在液压系统中,使用非常广泛,特别是其中蓄能器的使用。现将宝鸡法士特齿轮公司使用的工况、出现的问题及解决办法做个小结,谨与同行探讨。

1 蓄能器保压系统的液压原理

如图 1 所示,正常工作时,泵 1 启动后,换向阀 2 得电动作,换向阀 3 得电动作,系统压力上升,到达压力继电器 7 设定的值(Pmax),换向阀 2 失电,泵处于泄压状态。系统开始保压,当电液换向阀 9 工作时,油缸工作,液压油压力下降,到达压力继电器 8 设定值(Pmin)时,换向阀 2 得电,泵加载,补充系统所需的油液。

2 常见故障及解决办法

2.1 油温高

该系统使用一段时间后,出现油温大于 60 ℃,液压站自动停机等现象。经过检查,发现泵长期处于加载状态,一部分油液经过溢流阀回到了油箱。大量的电能转化为热能,所以油温上升比较快。

2.1.1 解决方法

(1)检查压力继电器 7 里面的触点开关好坏,是否能正常动作和复位;

(2)注意调节溢流阀的压力时一定要比压力继电器 7 的设定值(Pmax)要大 0.5~1 MPa,这样系统的压力才能使压力继电器工作正常。

2.2 压力不稳定

该设备使用大概 6 个月时,经常出现压力不稳定的状况,工作中压力值会突然降到 0,然后又恢复正常,致使油缸上下晃动,不能平稳地将工件举升。

2.2.1 原因分析

(1)系统工作过程中流量不足。液压泵长期使用后,效率降低,流量无法满足液压缸所需的流量。

(2)停机检查发现蓄能器中氮气压力值同溢流阀设定的压力值相同,在油缸工作过程中,蓄能器不能给系统提供足够的油源,来弥补泵的流量不足,造成工作过程中系统瞬时的压力降低。

(3)换向阀 4 可能阀芯卡死,一部分油液从这回到油箱。

(4)单向阀 5 内芯损坏密封不严,造成换向阀 2 不得电,此时,一部分油液由此回到油箱。

2.2.2 解决方法

(1)检查换向阀 4,用阀上的手动按钮,向里推看能否推动阀芯,如果卡死,拆下来清洗即可;

(2)放氮气罐中的氮气压力到系统压力的 80 %~90 %;

(3)拆检单向阀,如果损坏,则更换新件。

3 蓄能器的使用

蓄能器对系统来说非常重要,可是在使用过程中,经常发现该蓄能器氮气端的压力值不断升高,迫使我们不断地排放氮气,使其到达设定的压力值,来满足日常繁忙的生产。大修设备时,我们对其进行了拆检,发现该蓄能器是活塞式蓄能器,有一部分液压油泄露到活塞上部,也就是氮气一侧,造成氮气体积备压缩,氮气压力升高。更换密封圈后,没使用多久,故障又反复出现。于是将活塞式蓄能器改造为皮囊式蓄能器,使用效果良好。

活塞式蓄能器和皮囊式蓄能器比较如下:

(1)活塞式蓄能器。是通过改变充气腔内预充氮气的体积,来使蓄能器的储油腔内的液压油成为具有一定液压能的压力油。这种蓄能器具有结构简单,强度及可靠性高,适用寿命长,供油流量大,适用温度范围宽的优点。但是这种蓄能器惯性大,灵敏度较差,磨损泄露量大,对缸内壁的加工要求高,不适合于工作频率高、压差小及无泄漏液压系统,也不适合用于吸收液压系统的脉动和液压冲击。

(2)皮囊式蓄能器。是通过改变气囊内预充氮气的体积,从而使蓄能器储油腔内的液压油成为具有一定液压能的压力油。这种蓄能器具有密封性好,效率高,灵敏度高,结构紧凑,重量轻,易维护等特点,所以在液压系统中的应用比较广泛。

4 结束语

通过对蓄能器保压系统的故障分析,为解决该系统故障提供了一种思路,减少了故障判断维护时间。

摘自:中国计量测控网



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